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箱式壓濾機(jī)使用過程中的常見問題及對(duì)策箱式壓濾機(jī)使用過程中的常見問題及對(duì)策 空壓機(jī)產(chǎn)生的壓縮空氣中含有大量的油污和水分,容易造成導(dǎo)流閥積水,漏氣,氣動(dòng)三聯(lián)件通過氣壓降低,二聯(lián)件不動(dòng)作-氣缸的五位閥。因此,壓縮空氣的質(zhì)量是污泥壓濾機(jī)穩(wěn)定運(yùn)行的關(guān)鍵。這個(gè)問題的解決方法很簡(jiǎn)單?稍诳諌簷C(jī)出口安裝氣體干燥器,或在儲(chǔ)氣罐進(jìn)口安裝帶濾芯的氣體過濾器。經(jīng)常放水,檢查氣體過濾器壓差,及時(shí)更換濾芯。 箱式壓濾機(jī)脫水后泥餅含固量下降的原因及對(duì)策如下: 1、濾帶張力太小。此時(shí)不能保證有足夠的壓緊力和剪切力來(lái)降低固含量。應(yīng)適當(dāng)增加張力。 2、回火效果不好。通常是由于劑量不足。當(dāng)進(jìn)料泥漿質(zhì)量發(fā)生變化,脫水性能下降時(shí),應(yīng)反復(fù)試驗(yàn),確定合適的干污泥投加量。有時(shí)是因?yàn)榕浜蟿┑臐舛炔缓线m,配合劑的濃度太高,絮凝劑不易充分溶解,雖然藥量充足,但調(diào)理效果不好。有時(shí)由于加藥點(diǎn)位置不合理導(dǎo)致絮凝時(shí)間過長(zhǎng)或過短。以上情況均應(yīng)進(jìn)行測(cè)試和調(diào)整。 3、濾帶堵塞。濾帶堵塞后,水分無(wú)法濾出,固含量降低,應(yīng)停止運(yùn)行,清洗濾帶。 4、皮帶速度過高。帶速過高,泥餅會(huì)變薄,導(dǎo)致含固量下降,應(yīng)及時(shí)降低帶速。一般應(yīng)保證泥餅厚度在5-1Omm。 箱式壓濾機(jī)運(yùn)行一段時(shí)間后沖洗水針堵塞 沖洗水針堵塞時(shí),是帶式壓濾機(jī)出水效果差、跑泥的主要原因。 解決沖洗水針堵塞的方法: (1)取下水針清洗頭,取出清渣刷,打開沖洗水; (2)將清水槽內(nèi)清洗水泵的高度調(diào)高,以免將底部的泥沙吸入堵塞的水口; 廂式壓濾機(jī)脫水動(dòng)態(tài)分析 離心脫水中脫水的動(dòng)力是離心力,動(dòng)力的對(duì)象是固相。離心力的大小是可以控制的,比重力大幾百倍甚至幾萬(wàn)倍,因此,脫水的效果優(yōu)于濃縮。離心機(jī)可連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn),工作場(chǎng)所衛(wèi)生條件好,占地面積小,但它耗電大,噪音大,維修非常不便,設(shè)備壽命低。 滾動(dòng)脫水采用箱式壓濾機(jī):其主要特點(diǎn)是對(duì)濾布施加壓力,靠濾布的壓力和張力使污泥脫水,無(wú)需抽真空或加壓設(shè)備,動(dòng)力消耗少,連續(xù)生產(chǎn),這種脫水方法目前被廣泛使用。 |